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修机|推土机推土铲倾斜缸活塞杆耳环断裂原因及改进措施

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来源:匠客工程机械

1 故障现象

1 台新型山推大功率推土机进行试验验证,当运行到 1157h 后,其推土铲倾斜缸活塞杆耳环断裂并被拉伸变形,如图 1 所示。该倾斜缸底座端通过销轴安装在推土铲推杆上,活塞杆耳环端通过关节轴承和销轴安装在推土铲上。在作业过程中,倾斜缸对推土铲起到支撑和调节倾斜角度的作用。我们采用多种分析方法,查找该故障的原因,并提出改进措施。

2 原因分析

2.1 耳环结构强度

将断裂的耳环与图纸进行对照,发现耳环实物与图纸不符:图纸上耳环和活塞杆的焊缝,与耳环内径最大距离为 45mm,耳环壁厚由此处开始逐渐变薄,但是耳环实物却是壁厚为 15mm的圆环。这说明耳环未按设计图纸加工,造成其强度降低。活塞杆耳环设计尺寸如图 2 所示。

由于耳环断裂部位较薄,其与活塞杆焊接时产生的高温可造成耳环焊接部位强度降低,可导致其受力时被拉断。观察该耳环在断裂之前形成的贝纹线,可知该耳环为疲劳断裂。

2.2 关节轴承运动角度

倾斜缸活塞杆耳环内径安装的关节轴承代号为 GB9163-GEG50ES-2RS,其倾斜角为17°。以推土铲作业状态对关节轴承的运动角度进行有限元仿真分析(CAE),发现此处关

节轴承最大倾斜角度仅为 1.13°,在该关节轴承允许倾斜角度之内,故选用该关节轴承没有问题。关节轴承运动分析结果如图 3 所示。

2.3 耳环壁厚安全系数

根据该推土机液压系统工作压力,耳环选用 45# 钢制作。我们按照以下公式计算该耳环

壁厚安全系数:

K=(2×σs×A1)/(P×A2

式中:K——耳环壁厚安全系数;

 σs——材料屈服强度;

 A1——耳环厚度截面积;

 P——液压系统工作压力;

 A2——活塞最大作用面积。

将相关数据代入上述公式,经计算得出活塞杆耳环壁厚安全系数为 2.4,而其他机型活塞杆耳环壁厚安全系数为 3.5 ~ 7,由此得知该倾斜缸活塞杆耳环壁厚安全系数偏低。

2.4 有限元仿真分析

使用有限元仿真分析软件(CAE)对倾斜缸活塞杆耳环进行应力分析,分析结果如图 4所示。从图 4 可以看出,在活塞杆耳环 R20 的倒圆角处应力最大,为 459.9MPa,超过了该耳环选用的 45# 钢 355MPa 的屈服极限。

2.5 材料性质分析

金相组织 为了更全面找出活塞杆耳环断裂原因,我们在缸活塞杆耳环断裂处取材(切片),对其材料的金相组织进行理化分析。我们在电子显微镜下观察断裂活塞杆耳环的金相组织主要是铁素体+珠光体。调质处理后的 45# 钢,其金相组织应为均匀且弥散分布的回火索氏体,故判定该活塞杆耳环断裂处金相组织为不合格。耳环断裂处金相组织分布如图 5 所示。

硬度 测试断裂耳环的硬度为 118HB,而调质处理后的 45# 钢硬度应为 229 ~ 277HB,故判定断裂耳环的硬度不合格。

化学成分 按照设计要求,耳环为 45# 钢。检测断裂耳环的化学元素成分,与 45# 钢化学成分对比差异很大,断裂活塞杆耳环的 C(碳)、Mn(锰)、Cr(鉻)、Ni(镍)等元素的含量与 20# 钢相符,故其材质不合格。这有可能是在下料时,错将 20# 钢用于加工该耳环。断裂耳环主要化学元素成分与 45# 钢对比如附表所示。

20# 钢的强度极限比 45# 钢小很多:45#钢调质处理后的屈服极限 σs 为 355MPa,而 20#钢调质处理后的屈服极限 σs 仅为 245MPa。由此可以判定:断裂耳环使用 20# 钢制作,其强度不能满足设计要求,是造成该耳环疲劳断裂的主要原因。

3 改进措施

根据故障原因分析结果,经再次使用有限元仿真分析软件(CAE)对倾斜缸活塞杆耳环进行应力分析后,最终确定对该型推土铲倾斜缸活塞杆耳环结构进行以下 3 项改进:一是活塞杆耳环必须使用 45# 钢材加工制作并进行调质处理;二是将活塞杆耳环壁厚由 15mm 增大到 30mm;三是将耳环与活塞杆之间的过渡圆角半径由 20mm 增大到 30mm。

我们要求生产厂家按照以上改进措施试制1 件倾斜缸,装机后经过一段时间使用验证,倾斜缸活塞杆耳环处未再出现断裂故障,此项改进取得了预期效果。

作者:关祥龙 余丽艳 杨丽霞

来源:《工程机械与维修》2018年第四期

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