1 故障现象
一款沥青路面冷再生机工作 1000h 左右时,出现分动箱透气塞处冒油现象。经现场检查,发现是行走泵输入轴油封损坏漏油所致。
2 工作原理
沥青路面冷再生机整车液压系统共包括 2 部分,即行走液压系统及辅助液压系统,如图 1 所示。其中回油散热部分为共用部分。行走液压系统主要包括行走柱塞泵、分流阀及 4 个行走马达等。辅助液压系统主要包括开式柱塞泵、各动作执行元件液压缸、叠加阀组等;回油散热部分包括回油积流块、液压油散热器、回油过滤器等。
辅助液压系统中的开式柱塞泵为恒压变量泵,其作用是向液压系统执行元件提供所需的压力油,当无执行元件工作时,出口压力始终保持在 16MPa 左右。叠加阀组用于控制各执行元件的动作稳定可靠。为了保证系统安全可靠,在叠加阀组内安装有安全阀,当系统过载时安全阀打开溢流。
整机液压系统中所有元件的壳体回油、辅助液压系统中低压侧油均通过回油集流块、液压油散热器、回油过滤器回到油箱。回油过滤器中装有旁通阀,当滤芯堵塞致其进口压力达到 0.35MPa 时,旁通阀打开,保护系统安全。
3 故障排查
根据整机液压系统工作原理分析认为,发生行走泵输入轴油封损坏漏油的原因可能有以下 3 个:一是行走泵输入轴油封存在质量问题;二是壳体液压油油温过高,导致油封失效;三是壳体回油压力高。针对以上可能产生故障的原因,本着由易到难的原则逐一进行排查。
该设备采用世界知名品牌原装进口行走泵,质量非常可靠,同时国内其他设备应用较多,很少出现油封质量问题,因此暂时排除第一种可能。待设备正常工作 1h 左右,整机液压散热系统达到热平衡后,检测行走泵壳体处温度为 95℃,符合系统要求,由此排除第二种可能。
在厂家技术人员指导下更换了新的输入轴油封,同时将系统中的吸油及回油过滤器清洗干净并装机试验,设备工作正常。在整机液压系统回油管路中 3 个不同位置(见图 1,即测压点 1、测压点 2、测压点 3)分别安装好同品牌、同规格压力表后启动发动机,分别在冷车状态(油温 2℃时)、工作状态(油温 50℃)各测量一次压力,压力检测结果见下表 1 和表 2。


以上数据是在回油过滤器无堵塞状态下的测量结果,行走泵壳体回油压力(测压点 1 处)均未超过标准值 0.5MPa,符合行走泵壳体压力要求。
4 故障分析
随着沥青路面再生机工作时间的增加,回油过滤器堵塞会越来越严重,直至测压点 3 处的压力达到 0.35MPa 时旁通阀打开。测压点 3 处的压力增大后,测压点 1 处的压力也会相应增加。由计算可知,在冷车状态下发动机转速700r/min(怠速)时,壳体回油压力为 0.49MPa 左右,在发动机转速 2000r/min(额定转速)时,壳体回油压力可达
0.73MPa 左右。
分析认为,在冷车状态发动机怠速时,行走泵壳体回油压力 0.49MPa,符合要求。随着发动机转速的升高,行走泵壳体回油压力逐渐增大(最大达 0.73MPa),严重超出标准值 0.5MPa,从而导致行走泵油封损坏。
5 改进措施
针对该机行走泵壳体回油压力有时出现过高现象,我们采取了以下 2 项改进措施:一是在行走泵壳体处增设压力传感器,并将其压力信号引入发动机控制器,当壳体回油压力达到0.5MPa 时,让控制器限制发动机转速继续增加,从而保证壳体压力符合要求。二是壳体压力达到 0.5MPa 时,让控制器发出报警信号,以提示驾驶员更换或清洗回油过滤器。按照上述方案改进后,我们对该款机型进行长时间全负荷试验,其再没有出现行走泵输入轴油封损坏漏油问题。
作者:周广福 王燕 郝莉 位翠翠
来源《工程机械与维修》2019年第6期
修机|沥青路面冷再生机行走泵输入轴油封漏油故障排查
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来源:匠客工程机械
1 故障现象
一款沥青路面冷再生机工作 1000h 左右时,出现分动箱透气塞处冒油现象。经现场检查,发现是行走泵输入轴油封损坏漏油所致。
2 工作原理
沥青路面冷再生机整车液压系统共包括 2 部分,即行走液压系统及辅助液压系统,如图 1 所示。其中回油散热部分为共用部分。行走液压系统主要包括行走柱塞泵、分流阀及 4 个行走马达等。辅助液压系统主要包括开式柱塞泵、各动作执行元件液压缸、叠加阀组等;回油散热部分包括回油积流块、液压油散热器、回油过滤器等。
辅助液压系统中的开式柱塞泵为恒压变量泵,其作用是向液压系统执行元件提供所需的压力油,当无执行元件工作时,出口压力始终保持在 16MPa 左右。叠加阀组用于控制各执行元件的动作稳定可靠。为了保证系统安全可靠,在叠加阀组内安装有安全阀,当系统过载时安全阀打开溢流。
整机液压系统中所有元件的壳体回油、辅助液压系统中低压侧油均通过回油集流块、液压油散热器、回油过滤器回到油箱。回油过滤器中装有旁通阀,当滤芯堵塞致其进口压力达到 0.35MPa 时,旁通阀打开,保护系统安全。
3 故障排查
根据整机液压系统工作原理分析认为,发生行走泵输入轴油封损坏漏油的原因可能有以下 3 个:一是行走泵输入轴油封存在质量问题;二是壳体液压油油温过高,导致油封失效;三是壳体回油压力高。针对以上可能产生故障的原因,本着由易到难的原则逐一进行排查。
该设备采用世界知名品牌原装进口行走泵,质量非常可靠,同时国内其他设备应用较多,很少出现油封质量问题,因此暂时排除第一种可能。待设备正常工作 1h 左右,整机液压散热系统达到热平衡后,检测行走泵壳体处温度为 95℃,符合系统要求,由此排除第二种可能。
在厂家技术人员指导下更换了新的输入轴油封,同时将系统中的吸油及回油过滤器清洗干净并装机试验,设备工作正常。在整机液压系统回油管路中 3 个不同位置(见图 1,即测压点 1、测压点 2、测压点 3)分别安装好同品牌、同规格压力表后启动发动机,分别在冷车状态(油温 2℃时)、工作状态(油温 50℃)各测量一次压力,压力检测结果见下表 1 和表 2。
以上数据是在回油过滤器无堵塞状态下的测量结果,行走泵壳体回油压力(测压点 1 处)均未超过标准值 0.5MPa,符合行走泵壳体压力要求。
4 故障分析
随着沥青路面再生机工作时间的增加,回油过滤器堵塞会越来越严重,直至测压点 3 处的压力达到 0.35MPa 时旁通阀打开。测压点 3 处的压力增大后,测压点 1 处的压力也会相应增加。由计算可知,在冷车状态下发动机转速700r/min(怠速)时,壳体回油压力为 0.49MPa 左右,在发动机转速 2000r/min(额定转速)时,壳体回油压力可达
0.73MPa 左右。
分析认为,在冷车状态发动机怠速时,行走泵壳体回油压力 0.49MPa,符合要求。随着发动机转速的升高,行走泵壳体回油压力逐渐增大(最大达 0.73MPa),严重超出标准值 0.5MPa,从而导致行走泵油封损坏。
5 改进措施
针对该机行走泵壳体回油压力有时出现过高现象,我们采取了以下 2 项改进措施:一是在行走泵壳体处增设压力传感器,并将其压力信号引入发动机控制器,当壳体回油压力达到0.5MPa 时,让控制器限制发动机转速继续增加,从而保证壳体压力符合要求。二是壳体压力达到 0.5MPa 时,让控制器发出报警信号,以提示驾驶员更换或清洗回油过滤器。按照上述方案改进后,我们对该款机型进行长时间全负荷试验,其再没有出现行走泵输入轴油封损坏漏油问题。
作者:周广福 王燕 郝莉 位翠翠
来源《工程机械与维修》2019年第6期
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