履带式强夯机是一种夯实机械设备,作业时将较大质量的夯锤吊起一定高度,然后释放夯锤卷扬制动器,夯锤自由下落夯击地面,使地基迅速密实。履带式强夯机广泛应用于各种大中型建筑工程的地基夯实施工,也可用于货物的吊装。
1 主卷扬液压系统工作原理
履带式强夯机通过主卷扬机构实现夯锤等物品的起吊和下放功能,因此主卷扬机构的性能好坏对强夯机整机的性能尤其重要。
我公司生产的 3500kN·m 履带式强夯机主卷扬机构的液压系统主要由主卷扬 1、制动器 2、液压马达 3、平衡阀 4、卷筒 5 等部件组成,其工作原理如图 1 所示。当强夯机提升夯锤时,液压马达 3 工作,制动器 2 在平衡阀 4控制下打开,液压马达 3 带动主卷扬行星减速器开始转动,并通过常闭离合器带动卷筒 5 转动,卷筒 5 带动钢丝绳提升夯锤。
夯锤被提升至设定高度后,液压马达 3 停止工作,同时液压油失压。失压后平衡阀 4 控制制动器 2 闭合制动,行星减速器停止工作。强夯机释放夯锤后,夯锤以自由落体夯击地面,从而达到使地基迅速密实的目的。
2 故障现象
该履带式强夯机在调试过程中,主卷扬机构提升夯锤后出现了不能停留在设定高度的故障,且出现不同程度的溜钩。我们本着从设计源头查找问题的方法,通过分析主卷扬机构的工作原理得知,制动器制动缓慢,可能是造成主卷扬溜钩的直接原因。
3 原因分析
制动器制动缓慢分为机械故障和液压系统故障两种,机械故障可能是制动器出现故障,液压系统故障可能是制动油路发生故障。
3.1 制动器故障分析
减速器制动器由多个摩擦片组成,在长时间制动接合、分离过程中,摩擦片可能会出现严重磨损。或者制动弹簧预紧力不足现象,从而导致制动器制动力不够,出现主卷扬溜钩故障。
为此,我们从检查制动器摩擦片的磨损情况和调节制动弹簧的预紧力 2 方面进行了故障排查,经过排查,以上2 方面都符合设计要求。
3.2 液压油路故障分析
若减速器制动器的制动油路发生故障,如制动器回油缓慢,会造成液压系统对制动弹簧持续施力,制动弹簧达不到有效制动力和行程,就会出现溜钩现象。制动器回油可按照同一部件恒功率原则,依相关公式可判断是否有故障:
Q 1×P 1=Q 2×P 2
式中:Q 1——标准工况流量,9L/min;
P 1——标准工况的回油压力,0.5MPa;
Q 2——实测流量, L/min;
P 2——实测回油压力,MPa。
用压力表测量平衡阀处回油管路的压力值,回油管路压力应为 0 ~ 0.5MPa。若测量值不大于 0.5MPa,则制动回油实际流量大于标况流量(9L/min),油路畅通,溜钩原因应为制动器故障。若测量值大于 0.5MPa,说明制动回油实际流量小于标准工况流量(9L/min),油路不畅通,说明回油管路有部分液压油滞留,溜钩原因应为制动油路的故障,应减小回油压力。
技术人员用压力表测量了平衡阀回油管路的压力值为0.7MPa,根据公式计算出实际流量为 6.4L/min, 小于标况流量 9L/min,因此判断出存在液压油滞留制动器现象。 工作人员采取清洗相应油路、更换回油滤芯等措施排出了液压油有杂质的问题,经过试验仍有溜钩故障存在,因此判断液压系统设计可能存在问题。
4 改进方法
为了增加回油流量降低制动回油压力,保持回油通畅,我们从以下两方面进行了改进。
一 是 增 大 回 油 管 路 管 径, 从 原 来 DN12 增 加 到DN15,使回油顺畅。
二是增加局部旁通回油管路,如图 2 所示,对制动油路的回油起分流作用,减轻平衡阀处的回油压力。
5 改进效果
技术人员随后对改进设计进行了验证。增加回油管路通径和增加旁通回油管路后溜钩现象消失,取得了满意效果。同时公司也对本批次生产的所有履带式强夯机进行了现车改造。
通过对强夯机主卷扬机构故障的分析和处理,我们对公司生产的履带式强夯机进行了设计优化,确保了我公司生产的履带式强夯机顺利交付和使用。
作者:黄淑芳 李永新 张贝 张敬恩 谷晓斌
来源《工程机械与维修》2019年第6期
修机|液压强夯机主卷扬机构故障排除及优化设计
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来源:匠客工程机械
履带式强夯机是一种夯实机械设备,作业时将较大质量的夯锤吊起一定高度,然后释放夯锤卷扬制动器,夯锤自由下落夯击地面,使地基迅速密实。履带式强夯机广泛应用于各种大中型建筑工程的地基夯实施工,也可用于货物的吊装。
1 主卷扬液压系统工作原理
履带式强夯机通过主卷扬机构实现夯锤等物品的起吊和下放功能,因此主卷扬机构的性能好坏对强夯机整机的性能尤其重要。
我公司生产的 3500kN·m 履带式强夯机主卷扬机构的液压系统主要由主卷扬 1、制动器 2、液压马达 3、平衡阀 4、卷筒 5 等部件组成,其工作原理如图 1 所示。当强夯机提升夯锤时,液压马达 3 工作,制动器 2 在平衡阀 4控制下打开,液压马达 3 带动主卷扬行星减速器开始转动,并通过常闭离合器带动卷筒 5 转动,卷筒 5 带动钢丝绳提升夯锤。
夯锤被提升至设定高度后,液压马达 3 停止工作,同时液压油失压。失压后平衡阀 4 控制制动器 2 闭合制动,行星减速器停止工作。强夯机释放夯锤后,夯锤以自由落体夯击地面,从而达到使地基迅速密实的目的。
2 故障现象
该履带式强夯机在调试过程中,主卷扬机构提升夯锤后出现了不能停留在设定高度的故障,且出现不同程度的溜钩。我们本着从设计源头查找问题的方法,通过分析主卷扬机构的工作原理得知,制动器制动缓慢,可能是造成主卷扬溜钩的直接原因。
3 原因分析
制动器制动缓慢分为机械故障和液压系统故障两种,机械故障可能是制动器出现故障,液压系统故障可能是制动油路发生故障。
3.1 制动器故障分析
减速器制动器由多个摩擦片组成,在长时间制动接合、分离过程中,摩擦片可能会出现严重磨损。或者制动弹簧预紧力不足现象,从而导致制动器制动力不够,出现主卷扬溜钩故障。
为此,我们从检查制动器摩擦片的磨损情况和调节制动弹簧的预紧力 2 方面进行了故障排查,经过排查,以上2 方面都符合设计要求。
3.2 液压油路故障分析
若减速器制动器的制动油路发生故障,如制动器回油缓慢,会造成液压系统对制动弹簧持续施力,制动弹簧达不到有效制动力和行程,就会出现溜钩现象。制动器回油可按照同一部件恒功率原则,依相关公式可判断是否有故障:
Q 1×P 1=Q 2×P 2
式中:Q 1——标准工况流量,9L/min;
P 1——标准工况的回油压力,0.5MPa;
Q 2——实测流量, L/min;
P 2——实测回油压力,MPa。
用压力表测量平衡阀处回油管路的压力值,回油管路压力应为 0 ~ 0.5MPa。若测量值不大于 0.5MPa,则制动回油实际流量大于标况流量(9L/min),油路畅通,溜钩原因应为制动器故障。若测量值大于 0.5MPa,说明制动回油实际流量小于标准工况流量(9L/min),油路不畅通,说明回油管路有部分液压油滞留,溜钩原因应为制动油路的故障,应减小回油压力。
技术人员用压力表测量了平衡阀回油管路的压力值为0.7MPa,根据公式计算出实际流量为 6.4L/min, 小于标况流量 9L/min,因此判断出存在液压油滞留制动器现象。 工作人员采取清洗相应油路、更换回油滤芯等措施排出了液压油有杂质的问题,经过试验仍有溜钩故障存在,因此判断液压系统设计可能存在问题。
4 改进方法
为了增加回油流量降低制动回油压力,保持回油通畅,我们从以下两方面进行了改进。
一 是 增 大 回 油 管 路 管 径, 从 原 来 DN12 增 加 到DN15,使回油顺畅。
二是增加局部旁通回油管路,如图 2 所示,对制动油路的回油起分流作用,减轻平衡阀处的回油压力。
5 改进效果
技术人员随后对改进设计进行了验证。增加回油管路通径和增加旁通回油管路后溜钩现象消失,取得了满意效果。同时公司也对本批次生产的所有履带式强夯机进行了现车改造。
通过对强夯机主卷扬机构故障的分析和处理,我们对公司生产的履带式强夯机进行了设计优化,确保了我公司生产的履带式强夯机顺利交付和使用。
作者:黄淑芳 李永新 张贝 张敬恩 谷晓斌
来源《工程机械与维修》2019年第6期
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