【匠客工程机械】高空作业车多以液压系统为动力源,液压系统的性能直接影响高空作业车的质量和使用寿命。正确分析液压系统发生故障的原因,才能有效排除故障。本文根据某型高空作业车液压系统结构,分析液压系统调试过程中常见故障的原因,并进行排查。
1. 液压系统结构
某型高空作业车液压系统主要由液压齿轮泵1、手动应急泵2、回转马达3、一臂举升缸4、二臂伸缩缸5、三臂伸缩缸6、二臂伸缩缸7、三臂伸缩缸8、支腿水平伸缩缸9、支腿缸10、多路阀(11、12)、负载敏感比例阀13、高压过滤器14、吸油过滤器15、液压油箱16、回油过滤器17、液位液温计18、空气滤清器19等组成,如图1所示。
某型高空作业车液压系统图
1.液压齿轮泵 2.手动应急泵 3.回转马达 4.一臂举升缸 5.二臂举升缸
6.三臂举升缸 7.二臂伸缩缸 8.三臂伸缩缸 9.支腿水平伸缩缸 10支腿缸
11、12.多路阀 13.负载敏感比例阀 14.高压过滤器 15.吸油过滤器
16液压油箱 17.回油过滤器 18.液位液温计 19空气滤清器
齿轮泵为支腿伸缩和工作臂架回转、升降、伸缩等提供动力。手动应急泵用于主泵无法工作时,将工作臂和支腿应急收回。
2. 故障原因及排除方法
由于该型高空作业车液压系统具有执行元件多、液压管路长、备用手动冗余等特点,在调试过程中经常出现故障,现分析4种故障的原因,并进行故障排查。
(1)液压油温度异常升高
1台高空作业车经数小时调试后,出现液压油箱和液压管路中的液压油温度异常升高故障,经检测液压油温度接近最高限值温度(70℃)。
经分析,我们认为液压油发热的主要原因是液压油箱容积过小,造成油液循环过快,导致液压油温度过高。
查看设计液压油箱时的容积计算参数,发现是按照单项执行机构动作时的最大流量进行设计的,如支腿收放、转台回转、臂架举升、臂架展开等单项作业最大流量不超过45 L/min,因此将液压油箱容积设计为110L,即可满足散热需要。但实际作业时,经常是多项执行机构一同作业,如主臂举升与转台回转、主臂举升与伸缩等一同作业,此时最大总流量约为90L/min,由此可知液压油箱110L容积明显偏小。将液压油箱容积由110L增大至240L后试车,故障现象消失。
(2)液压控制阀漏油
1台高空作业车运行一段时间后,发现其工作斗液压控制阀阀芯与阀体滑动间隙处渗出微量液压油。
分析认为,该车为新车,其液压元件均为新品,工作斗液压控制阀不存在因长期使用而漏油的问题,可能是控制阀橡胶密封件安装有问题。
更换完控制阀橡胶密封件,使用一段时间后,故障现象再次出现。拆解控制阀,发现其橡胶密封件又产生磨损和变形。据此分析应是液压油温度过高,造成液压油黏度降低、橡胶密封件摩擦阻力增大、导致橡胶密封件加剧磨损并产生热变形。检测液压油箱油面偏低,液压油温度高达70℃。将液压油箱油面补充到规定位置,并检测、调整溢流阀压力后试车,故障现象消失。
(3)执行机构动作变慢
1台高空作业车连续作业超过1h后,其转台、臂架等执行机构动作明显变慢,连续作业超过2h后,臂架举升时系统振动严重,无法继续作业。该高空作业车执行机构开始使用和使用1h后动作用时记录如附表所示。
各执行机构作业时,其液压缸或液压马达需要充满液压油。但是随着液压油温度升高、黏度降低,液压缸或液压马达内泄漏增加,液压泵的容积效率显著降低,由此造成各执行机构作业动作变慢。
液压油温度升高、黏度降低是正常现象,检测液压油箱温度高达70℃,需要对液压油进行降温处理,处理方法同故障1。将液压油箱容积由110L增大至240L后试车,故障现象消失。
(4)液压系统振动严重
1台高空作业车臂架展开后作业时,发现其臂架振动幅度较大,有停顿和加速现象,工作斗抖动严重并产生机械噪声,作业人员在工作斗内无法进行正常操作,同时伴有转台回转不均衡现象。
认为分析,发生该故障可能有以下4个原因:一是液压管路中进入空气,二是液压管路过长、管路在臂架上紧固不够,三是溢流阀工作不稳定,四是工作斗调平马达两端压力不平衡。
首先,更换液压油箱换气过滤器,调整液压系统油面和吸油口位置后试机,故障现象有所好转,但使用一段时间后故障现象依旧。其次,按照要求紧固臂架液压管路后试机,振动现象有所减轻。再次,清洗溢流阀后试机,工作斗依然抖动。最后,在工作斗调平马达两端加装平衡阀后试机,故障现象消失。
高空作业车液压系统调试中常见故障原因及排查
王岩 彭志刚 王琦 评论(0)
来源:匠客工程机械
【匠客工程机械】高空作业车多以液压系统为动力源,液压系统的性能直接影响高空作业车的质量和使用寿命。正确分析液压系统发生故障的原因,才能有效排除故障。本文根据某型高空作业车液压系统结构,分析液压系统调试过程中常见故障的原因,并进行排查。
1. 液压系统结构
某型高空作业车液压系统主要由液压齿轮泵1、手动应急泵2、回转马达3、一臂举升缸4、二臂伸缩缸5、三臂伸缩缸6、二臂伸缩缸7、三臂伸缩缸8、支腿水平伸缩缸9、支腿缸10、多路阀(11、12)、负载敏感比例阀13、高压过滤器14、吸油过滤器15、液压油箱16、回油过滤器17、液位液温计18、空气滤清器19等组成,如图1所示。
某型高空作业车液压系统图
1.液压齿轮泵 2.手动应急泵 3.回转马达 4.一臂举升缸 5.二臂举升缸
6.三臂举升缸 7.二臂伸缩缸 8.三臂伸缩缸 9.支腿水平伸缩缸 10支腿缸
11、12.多路阀 13.负载敏感比例阀 14.高压过滤器 15.吸油过滤器
16液压油箱 17.回油过滤器 18.液位液温计 19空气滤清器
齿轮泵为支腿伸缩和工作臂架回转、升降、伸缩等提供动力。手动应急泵用于主泵无法工作时,将工作臂和支腿应急收回。
2. 故障原因及排除方法
由于该型高空作业车液压系统具有执行元件多、液压管路长、备用手动冗余等特点,在调试过程中经常出现故障,现分析4种故障的原因,并进行故障排查。
(1)液压油温度异常升高
1台高空作业车经数小时调试后,出现液压油箱和液压管路中的液压油温度异常升高故障,经检测液压油温度接近最高限值温度(70℃)。
经分析,我们认为液压油发热的主要原因是液压油箱容积过小,造成油液循环过快,导致液压油温度过高。
查看设计液压油箱时的容积计算参数,发现是按照单项执行机构动作时的最大流量进行设计的,如支腿收放、转台回转、臂架举升、臂架展开等单项作业最大流量不超过45 L/min,因此将液压油箱容积设计为110L,即可满足散热需要。但实际作业时,经常是多项执行机构一同作业,如主臂举升与转台回转、主臂举升与伸缩等一同作业,此时最大总流量约为90L/min,由此可知液压油箱110L容积明显偏小。将液压油箱容积由110L增大至240L后试车,故障现象消失。
(2)液压控制阀漏油
1台高空作业车运行一段时间后,发现其工作斗液压控制阀阀芯与阀体滑动间隙处渗出微量液压油。
分析认为,该车为新车,其液压元件均为新品,工作斗液压控制阀不存在因长期使用而漏油的问题,可能是控制阀橡胶密封件安装有问题。
更换完控制阀橡胶密封件,使用一段时间后,故障现象再次出现。拆解控制阀,发现其橡胶密封件又产生磨损和变形。据此分析应是液压油温度过高,造成液压油黏度降低、橡胶密封件摩擦阻力增大、导致橡胶密封件加剧磨损并产生热变形。检测液压油箱油面偏低,液压油温度高达70℃。将液压油箱油面补充到规定位置,并检测、调整溢流阀压力后试车,故障现象消失。
(3)执行机构动作变慢
1台高空作业车连续作业超过1h后,其转台、臂架等执行机构动作明显变慢,连续作业超过2h后,臂架举升时系统振动严重,无法继续作业。该高空作业车执行机构开始使用和使用1h后动作用时记录如附表所示。
各执行机构作业时,其液压缸或液压马达需要充满液压油。但是随着液压油温度升高、黏度降低,液压缸或液压马达内泄漏增加,液压泵的容积效率显著降低,由此造成各执行机构作业动作变慢。
液压油温度升高、黏度降低是正常现象,检测液压油箱温度高达70℃,需要对液压油进行降温处理,处理方法同故障1。将液压油箱容积由110L增大至240L后试车,故障现象消失。
(4)液压系统振动严重
1台高空作业车臂架展开后作业时,发现其臂架振动幅度较大,有停顿和加速现象,工作斗抖动严重并产生机械噪声,作业人员在工作斗内无法进行正常操作,同时伴有转台回转不均衡现象。
认为分析,发生该故障可能有以下4个原因:一是液压管路中进入空气,二是液压管路过长、管路在臂架上紧固不够,三是溢流阀工作不稳定,四是工作斗调平马达两端压力不平衡。
首先,更换液压油箱换气过滤器,调整液压系统油面和吸油口位置后试机,故障现象有所好转,但使用一段时间后故障现象依旧。其次,按照要求紧固臂架液压管路后试机,振动现象有所减轻。再次,清洗溢流阀后试机,工作斗依然抖动。最后,在工作斗调平马达两端加装平衡阀后试机,故障现象消失。
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